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時(shí)間:2023-03-09 09:22:43
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引言
方山木瓜煤礦于2020年在二盤(pán)區(qū)投用一套6.5m大采高智能化綜采設(shè)備,供液系統(tǒng)作為大采高智能化工作面建設(shè)的一個(gè)重要組成部分,主要為電液控支架提供穩(wěn)定的動(dòng)力源,實(shí)現(xiàn)液壓支架與采煤機(jī)速度配套成組的快速升降架和移架。同時(shí),經(jīng)過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外綜采工作面供液系統(tǒng)研究分析,本著綜采供液技術(shù)向智能、高效、綠色方向發(fā)展,避免乳化液浪費(fèi)及環(huán)保的要求,采用綜合分析方法,確定了一套綜采高端智能化乳化液泵站集中供液系統(tǒng),并在二盤(pán)區(qū)中部高標(biāo)準(zhǔn)施工了一個(gè)集中供液泵站硐室,最遠(yuǎn)供液距離達(dá)3000m,服務(wù)整個(gè)二盤(pán)區(qū)11個(gè)工作面。實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離供液、泵站集中智能化控制、乳化液自動(dòng)配比等功能,為方山木瓜煤礦在智能化建設(shè)方面再添新衣。
1集中供液泵站組成
1.1主要設(shè)備BRW630/37.5高端智能乳化液泵三臺(tái)、RX630/70高端智能乳化液泵箱主箱一臺(tái)、FRX630/70高端智能乳化液泵箱輔箱一臺(tái)。
1.2輔助系統(tǒng)GLQZ2000/5/40進(jìn)水反沖過(guò)濾器、乳化液泵站(噴霧泵站)控制系統(tǒng)、RPZ乳化液自動(dòng)配比及濃度在線檢測(cè)裝置、ZM-JSZ-8凈化水處理裝置等系統(tǒng)[1-3]。集中供液泵站硐室設(shè)備布置如圖1所示。
1.3BRW630/37.5高端智能乳化液泵額定流量為630L/min,額定壓力為37.5MPa(375bar),質(zhì)量約7800kg(帶電機(jī)),電機(jī)功率450kW。
1.4RX630/70高端智能乳化液泵箱液箱體既是乳化液的貯液室,又是各種液壓組件的安裝基體,由優(yōu)質(zhì)不銹鋼鋼板焊接而成,具有足夠的強(qiáng)度和剛度。兩乳化液箱設(shè)計(jì)容積皆為8000L,實(shí)際使用容積各7000L。在每個(gè)箱體的兩側(cè)都設(shè)有兩個(gè)液位計(jì),用來(lái)顯示乳化液箱中的液位。1.5GLQZ2000/5/40型進(jìn)水過(guò)濾站公稱壓力為5MPa,額定流量2000L/min,進(jìn)液口尺寸DN51×3mm,出液口尺寸DN51×3mm,排污口尺寸DN32mm,過(guò)濾精度40μm。
1.6ZM-JSZ-8凈化水處理裝置等系統(tǒng)有粗過(guò)濾管道Y型過(guò)濾器、纖維球過(guò)濾器、精密袋式過(guò)濾器(2組)、保安過(guò)濾器、反滲透膜組。濾流量70t/h(精度200μm),精過(guò)濾流量35t/h(精度5μm),反滲透流量8t/h。
1.7RPZ型乳化液配比裝置礦用泵站用隔爆兼本質(zhì)安全型配比控制箱KXJP-127B,檢測(cè)箱內(nèi)部由乳化液濃度傳感器、乳化液pH值傳感器、乳化液電導(dǎo)率傳感器組成,能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)乳化液濃度、pH值及電導(dǎo)率,并將信號(hào)傳送至電控箱,經(jīng)過(guò)處理并根據(jù)設(shè)置的參數(shù)設(shè)置值對(duì)配比泵電機(jī)、循環(huán)泵電機(jī)、電磁水閥進(jìn)行起停控制,保證乳化液箱的實(shí)時(shí)補(bǔ)液。
1.8BPQJ-(1555、60)/1140變頻啟動(dòng)器BPQJ-(1555、60)/1140礦用隔爆兼本質(zhì)安全型組合變頻起動(dòng)器(簡(jiǎn)稱為“變頻起動(dòng)器”)具備2個(gè)獨(dú)立的500kW變頻輸出回路。2個(gè)獨(dú)立的500kW變頻輸出回路為二象限運(yùn)行方式,應(yīng)用于500kW/1140V及以下三相交流電動(dòng)機(jī)的變頻調(diào)速控制,可對(duì)2臺(tái)及以下電動(dòng)機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)速控制。該變頻起動(dòng)器可廣泛用于含有甲烷混合氣體、具有煤塵爆炸危險(xiǎn)的煤礦井下泵站控制。設(shè)備提供Modbus、CAN總線、以太網(wǎng)通信接口,可與礦井控制網(wǎng)聯(lián)網(wǎng),便于數(shù)據(jù)上傳。
1.9泵站集中控制系統(tǒng)泵站集中控制系統(tǒng)分為主站、分站,分站分別安裝于乳化液泵、乳化液主液箱;乳化液泵分站用于監(jiān)測(cè)乳化液泵電機(jī)繞組、曲軸箱溫度、潤(rùn)滑液壓力,并具備控制乳化液泵電機(jī)、冷卻風(fēng)機(jī)啟動(dòng),控制加載電磁閥開(kāi)啟打壓;乳化液主液箱分站用于監(jiān)測(cè)乳化液箱液位、溫度,并具備控制補(bǔ)液泵啟動(dòng);主站用于集中控制所有分站,具備分站采集數(shù)據(jù)組態(tài)顯示功能,具備遠(yuǎn)程開(kāi)啟補(bǔ)液泵、乳化液泵的功能,具備監(jiān)測(cè)乳化液系統(tǒng)壓力功能,通過(guò)當(dāng)前系統(tǒng)壓力實(shí)時(shí)分析,控制變頻器工作頻率,實(shí)現(xiàn)乳化液流量動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。集中控制系統(tǒng)提供以太網(wǎng)通信接口、Modbus通信協(xié)議,具備與上位機(jī)通信能力,與綜采智能化集控系統(tǒng)融合,實(shí)現(xiàn)與智能化綜采工作面設(shè)備聯(lián)動(dòng)啟動(dòng)。
2關(guān)鍵技術(shù)研究?jī)?nèi)容
1)應(yīng)用高端智能乳化液泵站遠(yuǎn)距離集中供液系統(tǒng),分析其在供液期間壓力是否達(dá)到規(guī)定要求,遠(yuǎn)距離控制系統(tǒng)是否滿足需求。通過(guò)實(shí)踐實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)欠壓?jiǎn)?dòng)功能,并保證系統(tǒng)壓力在一定范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)恒壓供液。2)應(yīng)用高端智能乳化液泵站控制系統(tǒng),具有乳化液濃度、pH值、電導(dǎo)體等參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)功能,礦井制定了無(wú)人值守、有人巡查的相關(guān)管理制度及日常的日檢、周檢、月檢具體內(nèi)容。3)應(yīng)用GLQZ2000/5/40型進(jìn)水過(guò)濾站,分析其技術(shù)特點(diǎn)、性能參數(shù)、工作原理、結(jié)構(gòu)組成、安全操作、保養(yǎng)維修等各方面的相關(guān)數(shù)據(jù),滿足整個(gè)綜采工作面電液控系統(tǒng)要求,兩年內(nèi)工作面液壓系統(tǒng)未因水質(zhì)問(wèn)題造成設(shè)備損壞。4)應(yīng)用RPZ型乳化液濃度自動(dòng)配比濃度在線監(jiān)測(cè)裝置,分析其精準(zhǔn)度滿足乳化液濃度要求,達(dá)到4%左右,保證對(duì)工作面設(shè)備無(wú)影響。5)應(yīng)用ZM-JSZ-8型反滲透水處理系統(tǒng)采用“預(yù)處理+單級(jí)反滲透”水處理工藝,分析研究該方案設(shè)計(jì)、設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性、產(chǎn)水水質(zhì)等是否滿足要求。
3應(yīng)用效果
1)按照傳統(tǒng)的一面一泵站硐室設(shè)計(jì),每個(gè)工作面需要施工長(zhǎng)度約80m泵站硐室,既浪費(fèi)人力物力又對(duì)頂板管理造成難度,集中泵站硐室解決了每個(gè)綜采工作面施工乳化液泵站硐室的問(wèn)題。2)在工作面搬家期間,泵站設(shè)備安裝完善需要3~5d時(shí)間,同時(shí)對(duì)設(shè)備損耗較大,集中泵站硐室減少了設(shè)備的運(yùn)輸安裝次數(shù),避免設(shè)備在運(yùn)輸過(guò)程中的磕碰損壞,提高了設(shè)備使用壽命。3)傳統(tǒng)乳化液泵站必須每班安排一名專人負(fù)責(zé)設(shè)備開(kāi)停及乳化液配比等工作,而遠(yuǎn)距離集中控制系統(tǒng)建設(shè)解決了這一問(wèn)題,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守、有人巡查的管理模式,減少人員的投入。4)智能化乳化液泵站集中供液系統(tǒng)各類檢測(cè)、保護(hù)系統(tǒng)齊全,在日常的管理上極大地減少了乳化液油的消耗,節(jié)約了成本管控,回液率達(dá)到95%以上。5)智能化乳化液泵站集中供液系統(tǒng)供液距離最遠(yuǎn)達(dá)3000m,基本滿足一個(gè)采區(qū)所有工作面的供液?jiǎn)栴},在一次性完善系統(tǒng)巷道供液管路后,工作面搬家倒面期間僅需對(duì)順槽進(jìn)回液管路進(jìn)行鋪設(shè)。
4存在問(wèn)題及解決辦法
1)進(jìn)水水質(zhì)質(zhì)量差,容易造成水處理設(shè)備各類濾芯、帶式過(guò)濾器濾芯、RO模附著雜質(zhì)嚴(yán)重,影響使用壽命及處理后純凈水質(zhì)量。通過(guò)定期監(jiān)測(cè)水質(zhì),及時(shí)更換各種濾芯,保證處理后水質(zhì)達(dá)標(biāo)。2)供液系統(tǒng)原先使用的進(jìn)回液鐵管容易生銹,雜質(zhì)進(jìn)入工作面電液控系統(tǒng),造成設(shè)備損壞。通過(guò)調(diào)查研究,后期更換為錳鋼管,在工作面管路末端安裝反沖洗過(guò)濾裝置后,解決了液管生銹雜質(zhì)進(jìn)入工作面液壓系統(tǒng)問(wèn)題。3)前期為節(jié)約乳化液使用量,配比濃度在低于3%時(shí),乳化液液箱內(nèi)出現(xiàn)皂化物,容易造成各類閥芯堵塞。后期通過(guò)調(diào)整乳化液濃度,達(dá)到4%以上,并對(duì)液箱進(jìn)行徹底清洗后,消除了皂化物問(wèn)題[4-6]。
5結(jié)語(yǔ)
通過(guò)二盤(pán)區(qū)大采高智能化綜采工作面集中供液泵站系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn),為智能開(kāi)采提供了可復(fù)制的成功經(jīng)驗(yàn),可以在最大限度上降低供液設(shè)備搬運(yùn)和智能化綜采設(shè)備液壓系統(tǒng)損耗,并在乳化液投入、人員投入、工程施工等方面為企業(yè)帶來(lái)更大的經(jīng)濟(jì)效益,既節(jié)約了成本,又降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,達(dá)到“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”的目的。通過(guò)實(shí)踐證明,方山木瓜煤礦在投用了智能化乳化液泵站集中供液系統(tǒng)后,在社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益方面均達(dá)到了預(yù)期效果,一是促進(jìn)了整個(gè)礦井的智能化建設(shè)目標(biāo),為智能化綜采工作面提供了安全可靠的新鮮血液,保證智能化建設(shè)整體水平的提高;二是智能化乳化液泵站集中供液系統(tǒng)中雖然包含多項(xiàng)高科技硬件和軟件系統(tǒng),但適用性和推廣性極強(qiáng),基本實(shí)現(xiàn)所有的綜采工作面均可應(yīng)用。
參考文獻(xiàn)
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作者:高興利 單位:山西焦煤霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司方山木瓜煤礦